本人近期一个重大失败教训,深刻体会到小试与大生产的天渊之别,希望写下来,以此为戒。
由于某个中药片剂主药原料性状改变,原来使用浸膏配滑石粉磨,现使用浸膏粉,减少了滑石,结果处方也做相应改变。考虑到少了滑石粉,片剂可压性增大,把原处方的微纤撤了,等量换入了糖粉。
小试情况:经多次小试,均可顺利通过。烘箱干燥温度在60~75度。
大生产:考虑改工艺要做工艺验证,而且小试挺顺利的,就一口气试产三批,260多万片,顺便做工艺验证。
结果:三批在烘箱干燥过程中全熔融了。当时干燥温度为75度,干燥时间仅一个半小时,最糟的是放了牛皮纸干燥,颗粒融了后全部粘纸,无法分离。。。
事后分析:大生产时软材制得过湿,入柜后颗粒又铺得比小试时厚,而且温度升得过快过高。确实,由于小试时太顺利了,没把小试与大生产的区别考虑进去,没有考虑可能出现的情况,结果出现了以上不可收拾的局面。。。这告诫这我们做小试的,千万别让小试蒙蔽眼睛,最终能上大生产才是硬指标。
小试就上大生产,你也够牛的!不过中药不怕,牛皮纸算什么!干燥好,打粉重新来,反正都没有关系的!
小试就上大生产,你也够牛的!不过中药不怕,牛皮纸算什么!干燥好,打粉重新来,反正都没有关系的!
小试就上大生产,你也够牛的!不过中药不怕,牛皮纸算什么!干燥好,打粉重新来,反正都没有关系的!
你的胆子也够大的了,最多先生产半批或一批嘛,实验做出来的和实际大生产的差别太大了!
因为这品种属于老品种,生产上一直在做,都没什么大问题,而且正常生产量每批240万投料,现在换原料,买了一批新原料回来试制,260万还特意分3小批,如果不一次做,留着也用不了,而且每小批做,工人班产也不够,再说主任不停的催着拿验证结果。不过得承认,就是我确实小看它了,这次真吃大亏了。
这确实是一个教训.值得总结和考虑.
由于某个中药片剂主药原料性状改变,原来使用浸膏配滑石粉磨,现使用浸膏粉,减少了滑石,结果处方也做相应改变。考虑到少了滑石粉,片剂可压性增大,把原处方的微纤撤了,等量换入了糖粉。
小试情况:经多次小试,均可顺利通过。烘箱干燥温度在60~75度。
大生产:考虑改工艺要做工艺验证,而且小试挺顺利的,就一口气试产三批,260多万片,顺便做工艺验证。
结果:三批在烘箱干燥过程中全熔融了。当时干燥温度为75度,干燥时间仅一个半小时,最糟的是放了牛皮纸干燥,颗粒融了后全部粘纸,无法分离。。。
事后分析:大生产时软材制得过湿,入柜后颗粒又铺得比小试时厚,而且温度升得过快过高。确实,由于小试时太顺利了,没把小试与大生产的区别考虑进去,没有考虑可能出现的情况,结果出现了以上不可收拾的局面。。。这告诫这我们做小试的,千万别让小试蒙蔽眼睛,最终能上大生产才是硬指标。
小试就上大生产,你也够牛的!不过中药不怕,牛皮纸算什么!干燥好,打粉重新来,反正都没有关系的!
小试就上大生产,你也够牛的!不过中药不怕,牛皮纸算什么!干燥好,打粉重新来,反正都没有关系的!
小试就上大生产,你也够牛的!不过中药不怕,牛皮纸算什么!干燥好,打粉重新来,反正都没有关系的!
你的胆子也够大的了,最多先生产半批或一批嘛,实验做出来的和实际大生产的差别太大了!
因为这品种属于老品种,生产上一直在做,都没什么大问题,而且正常生产量每批240万投料,现在换原料,买了一批新原料回来试制,260万还特意分3小批,如果不一次做,留着也用不了,而且每小批做,工人班产也不够,再说主任不停的催着拿验证结果。不过得承认,就是我确实小看它了,这次真吃大亏了。
这确实是一个教训.值得总结和考虑.